MISSION STS-123
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CONTENU DE CETTE PAGE
JOURNAL
DE LA MISSION
DONNÉES
ORBITALES PRÉVUES
GÉNÉRALITÉS
CHRONOLOGIE
DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS
ACTIVITÉS
EXTRAVÉHICULAIRES
OBSERVABILITÉ
LIENS
UTILES
Note : Toutes les dates et heures mentionnées sur cette page sont en Temps universel coordonné (UTC) ou heure de Greenwich
En collaboration avec Flashespace, l'actualité en français en direct du ciel et de l'espace.
Dimanche, 9 mars 2008, 18h30
Mise en ligne de cette page.
Endeavour est arrivée sur le pas de tir 39A le 18 février à 9h45 ayant débuté son périble de 5,5 km à partir du bâtiment d'assemblage à 4h24. La revue d'aptitude au lancement tenue le 29 février n'a pas révélé de problème pouvant compromettre le départ prévu pour le 11 mars à 6h28.
Le 8 mars à 8h, le compte à rebours de 43 heures s'est amorcé.
Plus tôt aujourd'hui, les réservoirs d'oxygène et d'hydrogène
liquide des piles à combustible de la navette ont été
remplis. La météo s'annonce favorable à 90% mardi
matin. Si la navette ne décolle pas mardi ou mercredi, la prochaine
opportunité de tir sera le 17 mars à cause d'un lancement
de satellite GPS prévu samedi à l'aide d'une fusée
Delta 2 qui utilisera les mêmes ressources de poursuite que la navette.
Mardi, 11 mars 2008, 0h15
Le compte à rebours se déroule toujours normalement et aucun
problème technique n'est signalé. La météo
est toujours favorable à 90 %. À 0h10 le remplissage du réservoir
externe a été complété. Tous les capteurs de
niveau d'hydrogène liquide fonctionnent normalement. Les ingénieurs
semblent donc avoir trouvé la solution aux problèmes de capteurs
qui avaient retardé les missions précédentes.
Mardi, 11 mars 2008, 7h00
La navette Endeavour est maintenant sur orbite après un lancement
parfait. La manoeuvre de rehaussement d'orbite OMS-2 vient tout juste de
se produire avec succès ce qui a permis de circulariser cette orbite.
Jeudi, 13 mars 2008, 2h45
Endeavour est actuellement en manoeuvre d'approche pour s'amarrer à la Station spatiale internationale. L'inspection de la protection thermique de la navette réalisée au lendemain du décollage n'a pas permis de révéler de dommages. Deux débris avaient été remarqués dans les images transmises par la caméra du réservoir externe lors de l'ascension. Un premier fut aperçu après 10 secondes de vol et on pense qu'il pourrait s'agir d'un oiseau qui s'est aventuré trop près ! L'autre débris s'est détaché à T+83 secondes mais n'a pas frappé Endeavour.
Lors du lancement, deux problèmes jugés sans impact pour
la mission ont surgi. D'abord la défaillance d'une carte d'un circuit
électronique de traitement de signal a résulté en
la perte des données télémétriques d'un groupe
de petits moteurs de correction d'attitude situés à l'arrière
à gauche d'Endeavour. Comme le comportement de ces moteurs ne peut
ainsi pas être observé en temps réel, trois moteurs
ne seront plus utilisés pour le reste de la mission. L'autre problème
concerne le système de refroidissement de la navette par évaporation
(FES pour Flash evaporator cooling system). Ce système est utilisé
lors de la montée et de la rentrée alors que les portes de
la soute cargo ne sont pas ouvertes et les radiateurs déployés.
Trois contrôleurs électroniques peuvent opérer le FES,
question de redondance. Le contrôleur A utilisé normalement
est tombé en panne et c'est le contrôleur B qui a pris la
relève sans problème. Une tentative d'utiliser à nouveau
le contrôleur A s'est soldé par la répétition
de la panne. C'est donc le contrôleur B qui sera utilisé pour
le reste de la mission.
Jeudi, 13 mars 2008, 3h50
Endeavour vient de s'amarrer à 3h49 à l'ISS. C'est 24 minutes plus tard que prévu.
Vendredi, 14 mars 2008, 1h00
La dernière écoutille séparant l'équipage de l'ISS de celui de la navette fut ouverte à 5h37 le 13 mars. Une des premières tâches fut de transférer le rembourrage sur mesure du siège de Garrett Reisman dans le vaisseau Soyouz amarré à la Station. Ceci marquait le début officiel du séjour de Reisman en tant que membre d'Expédition 16 et la fin de celui de Léopold Eyharts qui devenait membre de STS-123.
La seule tâche effectuée qui était reliée à
la construction de l'ISS fut de soulever la palette transportant le télémanipulateur
agile canadien Dextre hors de la soute d'Endeavour pour aller la fixer
au-dessus de la poutre de la Station spatiale. C'est après cela
qu'un problème a surgi lorsqu'on a tenté d'alimenter en électricité
cette palette. Toutes les tentatives ont été infructueuses
jusqu'à maintenant. Ça n'empêchera pas l'assemblage
de Dextre qui doit débuter sous peu lors de la première sortie
dans l'espace de la mission prévue pour 1h23 cette nuit. Une rustine
doit être téléchargée vendredi matin dans les
ordinateurs de l'ISS qui devrait permettre de corriger cette situation
qui s'est déjà produite par le passé sur le Canadarm
2. Il s'agissait d'un délai trop long entre le moment où
une commande était envoyée de la console de contrôle
du bras robotique et le moment où cette commande était exécutée.
Le circuit en cause passait par de nombreuses composantes et beaucoup de
câblage. Les ingénieurs sont pratiquement certain qu'il s'agit
du même problème qui affecte Dextre. Ce dernier doit être
alimenté en électricité d'ici 5 jours pour pouvoir
mettre en marche ses éléments chauffants qui le protégeront
des rigueurs de l'environnement spatial.
Dimanche, 16 mars 2008, 17h00
La rustine téléchargée pour pouvoir réglé le problème de connexion électrique de Dextre n'a pas permis le résoudre. En fait, les ingénieurs de la NASA et de l'Agence spatiale canadienne ont travaillé en parallèle à trouver une autre cause à ce problème qu'ils ont d'ailleurs découverte. Le fait que la rustine n'ait pas fonctionné ne les a donc pas surpris. La défaillance se situait plutôt du côté d'un bus informatique de la palette qui était mal configuré. La solution définitive consistait à tout simplement contourner ce bus en alimentant Dextre directement à partir du Canadarm 2, ce qui fut fait avec succès à 2h10 le 15 mars. Les éléments chauffants de Dextre ont ainsi pu être activés. L'image ci-dessous montre la configuration actuelle de Dextre sur sa palette de transport.

Deux sorties dans l'espace sont maintenant complétées. Elles se sont bien déroulées à l'exception de l'enlèvement des deux bras de leur supports dans la palette lors de la deuxième sortie. Les vis les retenant ont exigé beaucoup de force pour être enlevées, ce qui a retardé les opérations d'environ une heure. La première sortie fut consacrée à la préparation du module logistique japonais en vue de son installation sur le module Harmony ainsi qu'à l'installation des deux mains de Dextre. Les bras ont été installés lors de la deuxième sortie. Voir les détails plus bas.
Les essais effectués sur les circuits électriques et électroniques
des bras à partir du sol se sont avérés concluants.
L'assemblage se déroule donc normalement.
Dimanche, 30 mars 2008, 19h
Étant donnée la non disponibilité de l'auteur, cette page n'a pas été mise à jour depuis le 16 mars. Voici donc un compte-rendu des principaux événements s'étant déroulés lors des 10 derniers jours de la mission.
Les trois sorties dans l'espace restantes se sont généralement bien déroulées à l'exception de l'installation des deux contenants de l'expérience MISSE-6 sur une plate-forme arrimée au laboratoire Columbus. Cette installation a été reportée à la 5e sortie et elle fut complétée en utilisant un marteau. Pour les détails sur le déroulement de toutes les sorties, consultez la section ci-dessous.
Le télémanipulateur agile canadien Dextre fut complètement assemblé à 2h08 le 18 mars puis installé à une borne du module Destiny vers 23h. Tous les joints sauf un fonctionnent normalement. Un problème logiciel pourrait être à l'origine du mauvais fonctionnement du joint de roulis du corps.
Comme la mission STS-124 prévue en mai doit transporter le gros module japonais Kibo et que la place manquera dans la soute de Discovery, les astronautes ont dû ranger de façon temporaire la perche d'inspection OBSS sur la section de poutre S1 de la Station spatiale. Elle sera utilisée par l'équipage de Discovery une fois amarré à l'ISS et sera ensuite ramenée sur Terre.
Endeavour s'est désamarrée de l'ISS à 0h25 le 25 mars
puis s'est désorbitée à 23h33m14s le 26 pour atterrir
à 0h39 le 27 mars à la deuxième opportunité
d'atterrissage. La première a dû être annulée
à cause d'une couche de nuages qui s'installait entre 1 500 et 1
800 mètres d'altitude.
Véhicule
utilisé :
Navette Endeavour (OV-105)
à son 21e vol et 122e mission de Navette
Numéro de catalogue USSC
: 32699 Désignation
internationale : 2008-009A
Lancement
:
11 mars 2008 à 6h28m14s (Fenêtre
de lancement de 5 minutes)
Rampe de lancement : 39A
Durée
de la mission :
15 jours 18 heures 12 minutes 27
secondes
Atterrissage
:
27 mars 2008 à 0h39 au Centre
spatial Kennedy
Contact du train principal : 00:38:08
Contact du train avant : 00:39:17
Arrêt complet : 00:40:41
Inclinaison et altitude de l'orbite : 51,6 degrés et 340 km
Mission
:
25e mission (1J/A) vers la Station
spatiale internationale. Voici l'ISS après la mission avec les éléments
installés :
Charge utile :
Module logistique pressurisé
japonais ELM-PS (1ère partie du laboratoire japonais)
Module mesurant 4,4 m de diamètre par 4,2 m de long et pesant
8 385 kg.
Manipulateur agile canadien Dextre
(SPDM) transporté sur une palette SLP en 9 sections
Joint de remplacement pour l'axe
de tangage du bras télémanipulateur de la Station spatiale
(SSRMS)
Contrôleur de charge et de
décharge des batteries BCDU (Battery Charge/Discharge Unit)
2 boîtiers de distribution
en courant continu des circuits électriques primaires DCSU (Direct
Current Switching Unit)
MISSE-6A et MISSE-6B (Materials on
ISS Experiment)
Équipage : Sept dont un Japonais
| No | Fonction | Nom | Pays | Naissance | Vols
STS |
| 1 | Commandant | Dominic Gorie | USA | 02-05-1957 | 3 |
| 2 | Pilote | Gregory H. Johnson | USA | 12-05-1962 | 0 |
| 3 | Spécialiste de mission 1 | Robert Behnken | USA | 28-07-1970 | 0 |
| 4 | Spécialiste de mission 2 | Michael Foreman | USA | 29-03-1957 | 0 |
| 5 | Spécialiste de mission 3 | Takao Doi | JAP | 18-09-1954 | 1 |
| 6 | Spécialiste de mission 4 | Richard Linnehan | USA | 19-09-1957 | 3 |
| 7 | Spécialiste de mission 5 (Exp. 16 montée) | Garrett Reisman | USA | 10-02-1968 | 0 |
| 8 | Spécialiste de mission 5 (retour sur Terre) | Léopold Eyharts | FRA | 28-04-1957 | 1 |
Inspection de la protection thermique de la navette : du 11 mars à 23h38 au 12 mars à 6h38
Amarrage à l'ISS : 13 mars à 3h49
Capture de la palette SLP transportant Dextre par le SSRMS* : 13 mars à 5h38
Palette SLP sur le transporteur mobile MBS et relâchée par le SSRMS : 13 mars à 7h33
Sortie du module japonais de la soute : débute à 5h58 le 14 mars
Module japonais arrimé au module Harmony : 14 mars à 8h06
Capture de la perche OBSS par le SSRMS et transfert au SRMS : entre 23h03 le 14 mars et 0h53 le 15
Travail d'assemblage du manipulateur Dextre (lors de sorties) : entre le 14 mars à 3h23 et le 18 à 2h08
Premiers mouvements de Dextre : 16 mars vers 21h45
Transfert des DSCU et du joint de rechange du SSRMS vers la palette ESP-2 : 18 mars entre 2h35 et 4h45
Capture de Dextre par le SSRMS : 18 mars à 6h08
Rangement temporaire de Dextre sur Destiny : 18 mars vers 23h
Transfert de la palette SLP de la poutre à la soute d'Endeavour par le SSRMS : complété le 19 mars à 3h54
Inspection des bords d'attaque des ailes et du nez d'Endeavour avec l'OBSS : du 21 mars à 20h09 au 22 à 1h23
Capture de la perche OBSS par le SSRMS : 22 mars à 21h33
Arrimage manuel de l'OBSS à la poutre tribord de l'ISS : 22 mars à 22h40
Désamarrage
de la navette : 25 mars à 0h25
* :
SRMS = Shuttle Remote Manipulator System SSRMS
: Space Station Remote Manipulator System
Les bras télémanipulateurs
de la navette et de la Station spatiale internationale.
Cinq sorties dans l'espace sont prévues :
Sortie 1
: 14 mars de 1h18 à 8h19 (durée de 7h01) par Linnehan et
Reisman.
Préparer
le module logistique japonais en vue de son installation. Activer la caméra
située au centre du mécanisme d'arrimage supérieur
du module Harmony et préparer ce mécanisme à recevoir
le module japonais. Installer les deux changeurs d'outils et d'ORU (OTCM)
sur les bras du manipulateur agile Dextre.
Sortie 2
: 15 mars de 23h49 au 16 mars à 6h57 (durée de 7h08) par
Linnehan et Foreman.
Le premier
bras démonté de la palette avec difficulté a été
installé temporairement sur le bord de cette palette à 2h55
pour faire de la place au déplacement du torse plus tard. Le deuxième
bras a ensuite été démonté de la palette et
retenu par Foreman le temps de relever le torse de Dextre. Ce bras a été
installé à 4h50. L'autre bras a été démonté
de sa position temporaire et attaché au torse à 5h10.
Sortie 3
: 17 mars de 22h51 à 5h48 (durée de 6h53) par Linnehan et
Behnken.
Compléter
l'assemblage de Dextre en installant la plate-forme OTP à partir
de 0h45. Les vis ont dû être tournées à l'aide
d'un outil manuel puisque l'outil motorisé ne pouvait s'engager
sur celles-ci. Installer le changeur d'outils à 1h30 et le système
de caméras panoramiques basculantes à 2h08. Installer la
plate-forme LWAPA sur le support externe inférieur du module Columbus
dans le but d'y installer MISSE-6, transférer le joint de rechange
du Canadarm 2 et les deux DCSU sur la plate-forme externe ESP-2, tous ces
travaux exécutés par Linnehan entre 2h35 et 4h45. L'installation
de l'expérience MISSE-6 sur le support externe inférieur
du laboratoire Columbus a dû être annulée car une tige
de blocage du support ne pouvait s'engager malgré les efforts de
Bob Behnken. Le contrôle de mission a donc demandé à
Behnken de ramener MISSE-6 dans la soute d'Endeavour. Une nouvelle tentative
d'installation sera faite lors de la 5e sortie.
Sortie 4
: 20 mars de 22h04 à 4h28 (durée de 6h24) par Behnken et
Foreman.
Bob Behnken
a remplacé un module de contrôle de puissance défectueux
sur la section de poutre S0 de l'ISS. Ce module qui sert de disjoncteur
alimente deux roues gyroscopiques CMG. Sa défaillance a causé
la perte de redondance des circuits. Le travail fut terminé à
22h58. Pendant ce temps, Foreman essayait sans succès de retirer
un connecteur d'un panneau situé sur Z1 afin de reconfigurer des
circuits. Cette tâche fut abandonnée. À partir de 23h40,
les deux astronautes (surtout Foreman) ont effectué des essais de
réparations de tuiles de protection thermique à l'aide d'un
pistolet à calfeutrer contenant de la pâte STA-54 (Shuttle
Tile Ablator - 54) et d'une boîte contenant une dizaine d'échantillons
de tuiles endommagées. Les astronautes ont ensuite effectué
leurs dernières tâches, soit enlever 8 blocages du mécanismes
d'arrimage bâbord du module Harmony et enlever une protection thermique
semblable à une mitaine d'une des mains de Dextre.
Sortie 5
: 22 mars de 20h34 à 2h36 (durée de 6h02) par Behnken et
Foreman.
Transférer
la perche d'inspection OBSS sur un emplacement temporaire au-dessus de
la section de poutre S1 et installer les circuits électriques pour
son alimentation, travail terminé vers 23h. Behnken a installé
avec succès le premier de deux contenant de l'expérience
MISSE-6 au module Columbus à 23h58 et le deuxième à
0h26 en utilisant un marteau pour forcer le positionnement des deux tiges
de blocage. Pendant ce temps, Foreman a enlevé six couvertures isolantes
sur le joint SARJ tribord pour prendre des photographies des mécanismes
internes, en faire l'inspection détaillée et prendre des
échantillons de limaille de métal. Installer des couvertures
de protection sur les pivots de support du module japonais.
Les passages de la navette et de la Station spatiale seront visibles le matin avant le lever du Soleil.
Site NASA de la mission
Section en français de l'Agence spatiale canadienne sur la mission et le robot Dextre
Section sur Obsat sur le SSRMS, la base mobile et Dextre
Suivi de la mission sur Spaceflight Now
Suivi de la mission sur Space.com
NASA TV sur le net pour les missions en direct
Baladodiffusion vidéo (video podcast) de la NASA
Dernière mise à jour de cette page : 30 mars 2008 à 21:45 UTC
Auteur
: Daniel Deak
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